festo比例閥調(diào)節(jié)步驟說明書FESTO比例閥是靠前置級閥輸出的液壓力來推動,這一點和電液換向閥比較相似,只不過電液換向閥的前置級閥是電磁換向閥,而伺服閥的前置級閥是動態(tài)特性比較好的噴嘴擋板閥或射流管閥。 也就是說,伺服閥的主閥是靠前置級閥的輸出壓力來控制的,而前置級閥的壓力則來自于伺服閥的入口p,假如p口的壓力不足,前置級閥就不能輸出足夠的壓力來推動主閥芯動作。 而我們知道,當負載為零的時候,如果四通滑閥*打開,p口壓力=t口壓力+閥口壓力損失(忽略油路上的其它壓力損失),如果閥口壓力損失很小,t口壓力又為零,那么p口的壓力就不足以供給前置級閥來推動主閥芯,整個伺服閥就失效了。所以伺服閥的閥口做得偏小,即使在閥口全開的情況下,也要有一定的壓力損失,來維持前置級閥的正常工作。 FESTO比例閥是閥內(nèi)比例電磁鐵輸入電壓信號產(chǎn)生相應(yīng)動作,使工作閥閥芯產(chǎn)生位移,閥口尺寸發(fā)生改變并以此完成與輸入電壓成比例壓力、流量輸出元件。閥芯位移也可以以機械、液壓或電形式進行反饋。電液比例閥具有形式種類多樣、容易組成使用電氣及計算機控制各種電液系統(tǒng)、控制精度高、安裝使用靈活以及抗污染能力強等多方面優(yōu)點,應(yīng)用領(lǐng)域日益拓寬。近年研發(fā)生產(chǎn)插裝式比例閥和比例多路閥充分考慮到工程機械使用特點,具有先導(dǎo)控制、負載傳感和壓力補償?shù)裙δ堋K霈F(xiàn)對移動式液壓機械整體技術(shù)水平提升具有重要意義。特別是電控先導(dǎo)操作、無線遙控和有線遙控操作等方面展現(xiàn)了其良好應(yīng)用前景。 參考變量 w(設(shè)定點數(shù)值,例如,5 V 或 8 mA)首先作用于比較器。測量設(shè)備將受控變量 x 的數(shù)值(實際值,例如,3 bar)作為反饋信號 r 發(fā)送給比較器。閉環(huán)控制元件檢測系統(tǒng)偏差 e 并驅(qū)動zui終控制元件。zui終控制元件的輸出作用于受控系統(tǒng)。閉環(huán)控制元件通過使用zui終控制元件嘗試補償參考變量 w 和受控變量 x 之間的差異。
festo比例閥調(diào)節(jié)步驟說明書FESTO比例閥VPPM工作原理:這個過程會不間斷運行,所以始終可檢測到參考變量的變化。不過,如果參考變量不變而受控變量發(fā)生變化,系統(tǒng)偏差同樣會產(chǎn)生。作為對切換動作、氣缸運動或負載變化的響應(yīng),經(jīng)過閥的流量發(fā)生了變化,就發(fā)生這種情況。干擾變量 z 也會造成系統(tǒng)偏差。例如,氣源壓力下降就會發(fā)生這種情況。干擾變量 z 無意地作用于受控變量 x。減壓閥總是會嘗試將受控變量 x 和參考變量w 調(diào)節(jié)一致。
整個費斯托FESTO比例閥在管道上振動原因大致如下:管道或基座劇烈振動,易引起整個氣動調(diào)節(jié)閥振動;此外還與頻率有關(guān),即當外部的頻率與系統(tǒng)的固有頻率相等或接近時受迫振動的能量達到大值、產(chǎn)生共振。這兩種因素有時相互影響,會使振動愈振愈烈,使管道跳動,附件或元件松動,并發(fā)出噠噠的響聲,嚴重的還會造成閥桿斷裂,閥座脫落,致使系統(tǒng)無法工作?;谶@種情況,應(yīng)對引起振動的各管道和基座進行加固,這也有助于消除外來頻率的干擾。
費斯托FESTO比例閥安裝位置應(yīng)遠離振動源,如不可避免,應(yīng)采取預(yù)防措施。 這種整個氣動調(diào)節(jié)閥振動,在還未達到共振的情況下,氣動調(diào)節(jié)閥基本上還是能隨外給定信號而進行調(diào)節(jié)的。因為外給定信號對閥芯的相對位移,并不因整個氣動調(diào)節(jié)閥的振動而改變或改變很小,其原因在于它們是一個整體。
費斯托FESTO比例閥兩端的截止閥猛開或猛關(guān),會使急劇流動的波測介質(zhì)產(chǎn)生強烈的反射沖波,反射波沖擊調(diào)節(jié)閥芯。
費斯托FESTO比例閥輸出波動,或定位器活動部分銹蝕,不靈活,使輸入和輸出信號不對應(yīng),產(chǎn)生跳振蕩。此時應(yīng)開啟氣源減壓閥的清洗定位器,并向活動部分涂上潤滑油,以消除磨擦力。 由于氣動調(diào)節(jié)閥本身的不平衡力作用的結(jié)果,使調(diào)節(jié)閥芯經(jīng)常產(chǎn)生振蕩。零點彈簧頂緊力太小,抵抗外界干擾的能力就小,在外界信號小的情況下,易使閥芯產(chǎn)生振動。
在使用過程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。經(jīng)過金相組織分析、染色試臉、熱處理試臉、SEM等試驗分析,找到了材料銹蝕的關(guān)鍵因素是因為材料中沿晶界的碳化物析出形成貧鉻區(qū),從而造成不不銹鋼蝶閥銹蝕。 材質(zhì)為CF8M的不銹鋼蝶閥在使用過程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。